3.4.3.1 Objetivo del trabajo
Recuperar equipo BES.
Recuperar completación selectiva de fondo.
Limpiar pozo con herramientas modulares.
Realizar Estimulación Ácido Matricial (EAM) con CT en los intervalos: 10 280 pies – 10 309 pies (29 pies)
10 325 pies – 10 330 pies (5 pies)
Bajar completación con equipo BES.
3.4.3.2 Procedimiento
MOVIMIENTO DE TORRE Y CONTROL DE POZO
1. Movilizar el equipo de reacondicionamiento a la locación. 2. Realizar Check List e inspección de Seguridad al taladro.
Registrar y reportar resultados.
Reportar toda la información sobre el sistema de seguridad (válvulas, manifold, líneas, acumuladores, otros).
3. Llenar los tanques del sistema con agua fresca y filtrar la misma (< 30 NTU).
4. Preparar fluido de reacondicionamiento de acuerdo a la siguiente receta: Salmuera 8.6 libra por galón + Claytreat 3C (4 libras por galón) + Claymaster 5C (4 libras por galón) + Intemusol (40 libras por galón) + Magnacide 575 (0.2 libras por galón) + NE-118 (6 libras por galón).
NOTA: Utilizar estrictamente los químicos y las concentraciones de la receta.
5. Con Slick Line abrir camisa de circulación ssd 3 ½ pulgadas TSH (ID: 2.81 pulgadas) para control de pozo ubicada a +/- 8619 pies.
6. Controlar el pozo en reversa csg - tbg con fluido de control de 8.6 lpg. 7. Instalar BPV en Tubing hanger, retirar líneas de flujo y retirar cabezal.
100 8. Instalar BOP 13 5/8 pulgadas x 5 000 psi. Retirar BPV. Verificar compatibilidad del cabezal y tubing hanger con respecto al equipo que se bajará al final de esta intervención.
9. Probar BOP’s solo funcionamiento.
RETIRO DE EQUIPO BES Y PRUEBA DE BOP
10. Desasentar Tubing hanger, tomar pesos de la sarta y registrar.
11. Cortar el empate bajo el hanger, tomar medidas eléctricas y reportar. 12. Preparar spooler y equipo de Cía. Halliburton, sacar Tubing utilizando las
normas recomendadas para desenroscar tubería cromada, observar tubería por presencia de: aplastamiento, sobre-torque, corrosión, escala o impurezas y reportar, y con unidad Spooler enrollar el cable en el carrete; sacar con cuidado los zunchos, evitando su caída en el pozo. 13. Desarmar BHA de producción, Y-Tool y equipo electrosumergible y
reportar el estado mecánico y eléctrico del equipo, chequear el mismo.
Notas:
Verificar compatibilidad del colgador de 11 pulgadas x 3 ½ pulgadas con el tamaño de las BOP´s.
Inspeccionar visualmente cada componente del equipo BES y reportar su condición con su número de serie respectivo.
Cuantificar el número y la posición de los zunchos que se hayan perdido o que se encuentren dañados.
Inspeccionar visualmente todo el Tubing (de ser posible se usará la misma tubería en cuanto esta esté operativa).
Pedir una cuadrilla de Inspección de tubería para realizar la inspección en locación a medida que vaya saliendo la sarta con el objetivo de re-utilizar la tubería.
Enviar conjunto BES al campamento de la compañía de servicio de electrosumergible para su posterior Tear Down.
101 14. Instalar tapón de prueba y probar BOP’s, arietes de tubería y ciegos con 300/2 000 psi por 10 minutos cada prueba. Anular con 300/1 500 psi durante 10 minutos. Realizar primero pruebas con baja presión en cada parte del equipo. Recuperar el tapón de prueba.
RECUPERAR COMPLETACIÓN SELECTIVA DE FONDO
15. En tubería drill pipe armar BHA de pesca con on-off tool PIN 4 140, 7 000 X 3 500 de Halliburton y bajar hasta +/- 10 175 pies.
16. Con asistencia del técnico de Halliburton (HCT), realizar maniobrar para enganchar en la on off tool Campana 41 407 x 3 ½ pulgadas en base a los procedimientos de la contratista.
17. Sacar BHA de pesca con completación de fondo, sacando el drill pipe en paradas. Reportar el estado de la completación de fondo.
LIMPIEZA DE POZO
18. En tubería drill pipe armar BHA de limpieza en tándem para 9 5/8 pulgadas y 7 pulgadas, ingresar con cuidado en Liner 7 pulgadas @ +/- 9 956 pies, continuar hasta +/- 10 423 pies (Landing Collar @ 10 423 pies). Circular pozo hasta retornos limpios y sacar sarta a superficie en paradas y desarmar.
BAJAR BHA PARA ESTIMULACIÓN
19. Armar y bajar en 3 ½ pulgadas DP empacadura Rt-matic 7 pulgadas x 2 7/8 pulgadas y RBP 7 pulgadas x 3 ½ pulgadas, asentar RBP a +/- 10 400 pies, levantar sarta y asentar empacadura Rt-matic a +/- 10 317 pies.
102
REALIZAR ESTIMULACIÓN AL INTERVALO: 10 325 pies – 10 330 pies
(5 pies)
20. Realizar Rig Up de los equipos de Coiled tubing y bajar CTU hasta posicionarse frente a los punzados.
21. Proceder con el EAM de acuerdo a la propuesta técnica y procedimiento descrito en el Anexo 06 de la contratista.
22. Una vez terminado el tratamiento, sacar CT a superficie y desmontar cabeza inyectora más BOP de CTU.
POSICIONAR BHA PARA ESTIMULACIÓN EN EL INTERVALO
SUPERIOR
23. Con asistencia del técnico de Baker Hughes (BOT), desasentar Rt-matic 7 pulgadas x 2 7/8 pulgadas a +/-10 317 pies, bajar a pescar RBP 7 pulgadas x 3 ½ pulgadas a +/- 10 400 pies.
24. Subir la sarta, asentar RBP 7 pulgadas x 3 ½ pulgadas a +/- 10 317 pies, levantar la sarta y asentar empacadura Rt-Matic a +/- 10 200 pies.
REALIZAR ESTIMULACIÓN AL INTERVALO: 10 280 pies – 10 309 pies
(29 pies)
25. Realizar Rig Up de los equipos de Coiled tubing y bajar CTU hasta posicionarse frente a los punzados.
26. Proceder con el EAM de acuerdo a la propuesta técnica y procedimiento descrito en el Anexo 06 de la contratista.
27. Una vez terminado el tratamiento, sacar CTU a superficie y desmontar cabeza inyectora más BOP de CTU.
103
RECUPERAR BHA PARA ESTIMULACIÓN
29. Con asistencia del técnico de Baker Hughes (BOT), desasentar Rt-matic 7 pulgadas x 2 7/8 pulgadas a +/- 10 200 pies, bajar a pescar RBP 7 pulgadas x 3 ½ pulgadas +/- 10 317 pies.
30. Sacar BHA para estimulación a superficie quebrando el drill pipe a la planchada.
CORRIDA DE EQUIPO BES
31. Armar y bajar equipo BES seleccionado de acuerdo al anexo 04, en tubería 3 ½ pulgadas TSH Blue, 9.2 lpp, 3% Cr.
32. Bajar el equipo BES manteniendo una velocidad reducida de aproximadamente 300 pies/hora. Probar hermeticidad con 2 000 psi cada 1 000 pies, verificar continuidad eléctrica cada 2 000 pies y registrar peso de la sarta. Verificar la aplicación del torque adecuado para tubería 3 ½ pulgadas TSH Blue, 9.2 lpp, 3% Cr.
TORQUES PARA USAR CON TUBING DE 3 ½ PULGADAS THS BLUE, L- 80, 9.2 lpp, Cr 3%, NUEVA.
- Torque Mínimo: 3 400 lbsf-pies - Torque Óptimo: 3 780 lbsf-pies - Torque Máximo: 4 160 lbsf-pies
El Supervisor de la contratista del equipo BES debe estar presente en locación durante toda la operación de armar, bajar y probar la BES.
Verificar físicamente los materiales solicitados, calibrar y medir cada accesorio que va ingresar al pozo.
104 El torque computarizado lo ejecutará Weatherford de acuerdo a procedimientos y estándares usados para esta tubería y bajo la Supervisión del personal de Nabor, Halliburton y QAQC de PAM EP.
33. Luego de armar el colgador del tubing de 11 pulgadas x 3 ½ pulgadas TSH BLUE en la sección “B” del cabezal, realizar corte de cable de poder bajo el tubing hanger y realizar instalación del conector.
34. Asentar sarta con tubing hanger en sección “B”. 35. Instalar BPV. Retirar BOP’s.
Nota: Tener especial cuidado al momento de asentar la sarta con el colgador en la sección B para evitar daños en el conector de superficie. 36. Armar el cabezal, chequeando todas las válvulas, ring gaskets y los
sellos respectivos. 37. Recuperar y retirar BPV.
38. Realizar las conexiones finales en superficie, tanto en el cable, como en el capilar.
39. Armar líneas de producción.
40. Alinear pozo y dejar en producción. 41. Fin de operaciones.